前言
本文旨在探讨如何解决使用台达PLC、变频器和四通步进电机控制绕线机的过程中,高速运行时出现的丢步问题。本文将详细介绍相关的PLC指令和参数设置,以实现绕线直径不同时自动调整步进电机脉冲速度,从而消除丢步现象。
系统配置
设备 | 型号 |
---|---|
PLC | 台达 DVP14SS11T2 |
变频器 | 台达 ________ |
步进驱动器 | SH-20803N |
步进电机 | 86BYG250A4A1 |
细分数 | 8 (0.2度) |
入出指令 | PLSY |
线径 | 0.32mm,5mm |
问题描述
在使用上述系统进行绕线时,当线径较小(例如0.32mm)时,步进电机运行正常。当线径较大(例如5mm)时,步进电机在高速运行时会出现丢步现象。原因是发送给步进电机的脉冲数太多,在下一个脉冲周期开始之前,PLC尚未完成M1029指令的执行。
解决方案
1. 调整M1029指令
M1029指令用于控制步进电机的脉冲输出。其格式为:M1029 PD100,输出值寄存器为D200,比例系数为10,积分系数为1,积分限值为1000 // 根据反馈值调整M1029指令的P2参数 M8001 // 比较反馈值是否大于5mm的阈值 F>=5.0 M3001 // 如果大于,则增加P2参数的值 M1029 0 D200 0
结束语
本文介绍了如何通过调整M1029指令和使用PI指令来解决绕线机高速运行时的丢步问题。通过这些方法,可以根据线径的不同自动调整步进电机脉冲速度,从而提高绕线机的效率和质量。希望文章能够帮助大家解决类似的问题。
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