我的一次调试经历 迂回曲折的代码探索之旅 (我的一次疏忽)

这是在山东一家电厂做的项目,控制方式为现场控制柜就地自动控制,控制柜远传信号到用户DCS系统,上位机只对信号进行监视,上位机不做控制,远传信号传输方式为敷设电缆到DCS机柜。

施工质量问题

施工阶段我并未到场,临近系统投运时才前往现场。抵达后,首先查看自控设备安装情况,发现施工队施工质量不佳。电缆未按施工图敷设,个别仪表信号电缆竟与电气电缆共穿一条电缆沟。由于电缆已接好,工期紧迫,无法返工,只能考虑投运后再针对情况进行调整。

系统投运异常

系统投运后,果然出现异常情况。多个流量值在上位机上显示不准,示值忽大忽小跳跃变化;一个温度值时有时无。而控制柜上的各个测量值的显示均稳定正常。

流量异常分析

分析后认为,流量异常可能是线路干扰造成的。

解决方案:

  • 要求DCS机柜端将所有没有接地的信号屏蔽线接地。
  • 调换通道,将控制柜端的液位信号移到流量信号通道上。
  • 在DCS机柜端将指示正常的通道移到指示不正常的板卡通道上。

经过上述调整,上位机流量显示值恢复正常,由此确认问题来自线路。

联系施工队将空着的电缆抽出,避免其悬空产生的电感干扰。同时要求施工队将流量信号电缆重新敷设,走仪表电缆托盘。调整后,上位机流量显示恢复正常。

温度异常分析

接下来的任务是处理温度信号问题。首先在信号隔离器输出端测量到22VDC电压,而发送给DCS的信号应为有源4-20mA。怀疑是DCS板卡跳线不正确,询问甲方DCS技术人员后,其确认跳线正确。

随后先后更换信号隔离器、通道(控制柜端和DCS端),问题依然存在。这表明问题很可能出在线路。

虽然怀疑电缆敷设时外皮可能损坏导致接地,但心里仍有疑虑,因为干扰电压为22V,怀疑这是否过于巧合。

于是让施工队重新敷设一条电缆,问题依旧。这种时有时无的故障被称为软故障,最难查找原因,用万用表也不方便。

于是购置了一台小数显表串联到线路中监测电流。长时间观察后发现,当表带DCS板卡监测时,电流时有时无;而当甩开DCS板卡,让表单独与信号隔离器构成回路时,电流始终不中断。由此可以肯定问题出在DCS一端。

再次找到甲方DCS技术人员(不允许我们到DCS机柜接线、拆线、测量等),要求确认DCS板卡跳线是否正确。经其再次确认,跳线仍然正确。我提议由我亲自查看跳线,他表示需要请示领导。领导同意后,我在其监护下测量板卡,发现果然有24VDC输出,板卡跳线确实错误。纠正跳线后,温度显示恢复正常。

结语

这是一个看似简单却非常棘手的问题。起初,由于甲方技术人员的粗心大意,给我们带来了很多麻烦和周折。但最终,问题还是一个一个地解决了,这让我们在现场调试中积累了宝贵的经验,也时刻提醒我们,在调试工作中要格外细致和谨慎。

本文原创来源:电气TV网,欢迎收藏本网址,收藏不迷路哦!

相关阅读

添加新评论