主轴M19定位的问题 求助 (主轴m19定位参数)

发布于:2007-10-28 00:33:00

前言

半年以前,我在内蒙古包头某用户处,遇到一台台湾某机床厂家贴牌生产的立式加工中心,该设备出现了与贵设备类似的故障。用户认定是数控系统或者主轴电机/主轴放大器模块有问题(FANUC 的 0i-TB 系统、αi 系列的主轴电机、βi-12 的伺服电机、伺服和主轴放大器是一体的 SPVM)。北京 FANUC 的工程师来检查后确认数控系统和伺服/主轴控制部分及电机都没问题。

最终,笔者帮其找到了原因:机械传动部分有松动,经快速加减速后会出现不同步,导致每经过使用 2-3 小时(会有若干次换刀,期间要有主轴定位,包括正常的主轴启停过程),就会出现较为明显的偏差。他们对机械部分进行维修后,上述故障便未再出现。

故障分析

根据用户的描述,该立式加工中心在加工过程中会突然出现定位不准的情况,具体表现为加工出来的工件尺寸不合格。这种情况会不定时出现,有时一天会出现多次,有时几天才出现一次。

用户怀疑是数控系统或者主轴电机/主轴放大器模块出了问题,因为他们之前也遇到过类似的故障,经更换上述部件后故障得以解决。但是,北京 FANUC 的工程师来检查后确认数控系统和伺服/主轴控制部分及电机都没问题,这让我们感到有些疑惑。

于是,我开始从其他方面入手排查故障。我检查了机械传动部分,发现其中一个联轴器有轻微的松动。我用手转动联轴器,发现它在某个角度会出现卡顿现象。我猜测,这个松动可能是故障的根源。

为了验证我的猜测,我将联轴器拆下来进行检查。果然,联轴器内部的键槽已经磨损,导致联轴器与轴之间出现了间隙。这个间隙在高速运转时会产生振动,进而导致主轴定位不准。

解决方案

找到了故障原因,解决起来就比较容易了。我更换了一个新的联轴器,并仔细检查了其他机械传动部件。确认没有其他问题后,我重新装机并进行试机。试机结果表明,故障已经完全排除。

总结

通过这次故障排查,我深刻地体会到,机械故障有时也会表现出与电气故障类似的症状。因此,在排查故障时,不能只局限于电气系统,还要对机械部分进行仔细检查。只有全面排查,才能找到故障的真正原因,并彻底解决问题。

本文原创来源:电气TV网,欢迎收藏本网址,收藏不迷路哦!

相关阅读

添加新评论