PROFIBUS 了解工业自动化中的数字通信核心 入门 (profibus是什么意思)

本文介绍了吊车改造案例,其中西门子PLC315-2DP通过PROFIBUS-DP逻辑控制、ET200M从站、ACC800变频器(起升)、ACS800变频器(平移)、TP170B彩色触摸屏等设备构成了传动控制系统。
PLC变频器触摸屏PROFIBUS-DP
攀钢冷轧厂由于规模扩大和生产效率提升,原有的吊车控制系统已无法满足需求。因此,对其进行了系统改造,通过PROFIBUS-DP现场总线技术和高性能的变频器,实现自动化控制、提高稳定性和可靠性。

系统构成

吊车改造后的电控系统主要由以下设备组成:
  • PLC逻辑控制系统
  • TP170B状态和故障显示系统
  • 各机构变频控制设备(起升、平移等)
吊车的操作维持原有方式,通过ET200M远程I/O与PLC进行通信,控制信号通过PROFIBUS总线传输。PLC对输入的信号进行处理,并向变频器和其他装置发送指令。TP170B触摸屏实时监控吊车运行状态并提供控制功能。

硬件组态

设备组成及分布

桥式起重机载重量为32/5吨,5个运行机构双梁箱体式结构。其主要设备包括:
  • PLC(主站)控制柜:1个
  • 电源控制屏:1面
  • 主卷控制屏:1面
  • 副卷控制屏:1面
  • 大车控制屏:2面
  • 主小车控制屏:1面
  • 副小车控制屏:1面
  • ET200M(从站):1个
  • 联动台:1套
  • 触摸屏:1个
  • 钩头控制箱:1个

PLC(主站)

PLC主站采用西门子CPU和I/O模块,完成逻辑控制、状态判断、故障传输、信号采集和输出等功能。主站通过PROFIBUS-DP总线与从站和触摸屏通信。

TP170B彩色触摸屏

TP170B彩色触摸屏作为HMI监控平台,显示吊车运行状态(如极限、联动台档位、速度、故障)、控制电源启停等。

司机室I/O控制箱

司机室配置ET200M,采集联动台档位、指示灯和按钮等信号,并传输到PLC。

变频控制设备

起升机构采用ACC800专用变频器,直接控制起升制动器。走行机构采用ACS800标准变频器,与行车制动器由PLC直接控制。速度分为4级,由PLC根据联动台档位确定。

主要电气控制装置选型及特点

PLC(主站)

选用西门子CPU和I/O模块,具有高可靠性、强大功能和抗干扰能力。CPU自带PROFIBUS-DP接口,可直接建立DP网络。

变频器

主卷变频器:ACC800-04-0260-3 副卷变频器:ACC800-01-0040-3 大车变频器:ACS800-01-0100-3 主小车变频器:ACS800-01-0300-3 副小车变频器:ACS800-01-0006-3 采用ABB直接转矩控制DTC方式,动态响应时间快。ACC系列专为起重机设计,具有高精度和可靠性。

总结

该吊车改造项目成功地应用西门子PLC315-2DP和PROFIBUS-DP技术,实现了高效率和高可靠性的过程自动化控制。系统具有优异的性能、稳定性好、故障率低等优点,为其他吊车改造提供了有益的经验。

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